截至6月21日,國家能源集團(tuán)準(zhǔn)能集團(tuán)設(shè)備維修中心5#24H平路機(jī)鉸接銷孔采用孔內(nèi)鑲套工藝改造后,設(shè)備安全運(yùn)行2034小時(shí),延長了部件使用壽命,節(jié)約了成本。
平路機(jī)車身長16.1米,在轉(zhuǎn)向困難時(shí),常常利用中間鉸接輔助轉(zhuǎn)向。由于下部鉸接銷子固定螺栓容易被巖石、矸石等硬物撞擊后松動或切斷,銷子轉(zhuǎn)動移位、前后機(jī)架不同心,使得軸承與機(jī)架孔工作間隙變大,造成軸承和機(jī)架孔損傷。以往,處理此類故障,除至少11天檢修工期外,還需采用焊修工藝、鏜口工藝來修補(bǔ)和調(diào)整損傷機(jī)架孔,以及通過裝配工藝更換新軸承,全過程不僅檢修難度大、耗時(shí)耗力,而且還需10多萬元維修成本。
針對這一問題,該中心技術(shù)人員總結(jié)故障原因,通過大量實(shí)踐摸索,用合金鋼經(jīng)調(diào)質(zhì)處理和機(jī)加工后制作成高強(qiáng)度耐磨套,創(chuàng)新采用擴(kuò)孔鑲套方法,將耐磨套壓入擴(kuò)大到110毫米的機(jī)架銷座孔,同時(shí)為了保證耐磨套不在銷座孔內(nèi)竄動,該中心技術(shù)人員采用過盈配合的裝配方式,使過盈量達(dá)到0.15毫米。另外,在下部鉸接固定螺栓外部加裝了廢舊件改造的防撞肋板,進(jìn)一步保護(hù)螺栓。
據(jù)悉,耐磨套成本僅為千元,不僅兼具成本低廉和更換方便的特點(diǎn),而且,因其拓寬了潤滑油道,還降低了軸承的磨損率。下一步,鑒于耐磨套良好的特性和使用效果,該中心會將此工藝拓展到其他同類型部件維護(hù)中。
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