近期,塔山發(fā)電公司熱控人員多次發(fā)現(xiàn)1號機E、F磨煤機煤倉料位不準(zhǔn),維護人員經(jīng)過多次檢修仍然無法正確顯示料位,一直影響E、F兩臺磨煤機煤的補給,存在磨煤機斷煤的隱患。為及時消除長期遺留的頑疾,熱控人員高度重視,立即展開了全面的排查。
首先,熱控人員對就地煤倉液位計、測點控制系統(tǒng)及邏輯運算等一系列環(huán)節(jié)進行逐一排查。經(jīng)過兩天的檢查發(fā)現(xiàn)了測點設(shè)置錯誤的根本問題。推斷出液位計不準(zhǔn)確的原因是由于IFIX編程軟件內(nèi)部設(shè)置了顯示限制,液位計在高于8米時才能顯示數(shù)值,但該設(shè)置權(quán)限較高,以前的維護人員不會進行設(shè)置,于是在原量程擴大7米的基礎(chǔ)上再減去7米,這樣就可在料位低于8米時顯示出料位。將量程由12米改為19米,這樣料位就會擴大較多,進入邏輯后料位得到了擴大,液位高于1米時進入邏輯料位將會超出8米就可以超出IFIX編程軟件內(nèi)部顯示的限制,再在顯示數(shù)值的基礎(chǔ)上減去7米這樣就可以抵消量程擴大帶來的虛假料位。這樣看似非常完美的解決了顯示限制的問題,但量程的擴大與附加基數(shù)的因素,造成了料位完全無法線性顯示,不僅顯示不正確,還給日常維護帶來了較大的困難,不能立竿見影地將頑疾徹底清除。
于是熱控人員召開了專題會,個個集思廣益、建言獻策,擬定了解決方案。熱控人員又與輸煤項目部溝通落實解決方案的措施,經(jīng)過與輸煤項目部維護人員共同確認(rèn)就地料位實際量程,修改PLC控制系統(tǒng)邏輯軟件logix5000內(nèi)部設(shè)置,更改IFIX編制軟件量程,修改畫面,最終將困惑多年的料位問題解決,去除了困惑多年的頑疾,消除了影響磨煤機運行的隱患,提高了機組的穩(wěn)定性!