7月9日,國(guó)家能源集團(tuán)神東煤炭洗選中心布爾臺(tái)選煤廠對(duì)原煤車(chē)間261刮板機(jī)下3301膠帶機(jī)溜槽進(jìn)行改造,將原來(lái)的耐磨降噪條改造成“蜂窩狀降噪耐磨板”,從根本上降低噪聲、減少人力消耗、材料消耗,提高經(jīng)濟(jì)效益,實(shí)現(xiàn)了一舉三得的功效。
圖為技術(shù)人員將“蜂窩”耐磨板安裝在溜槽內(nèi)
據(jù)了解,該車(chē)間溜槽內(nèi)原來(lái)鋪設(shè)的耐磨降噪條雖然可以起到降噪和延長(zhǎng)溜槽使用壽命的作用,但成本昂貴,耐磨效果一般。針對(duì)耐磨降噪條的諸多弊端,該廠技術(shù)人員自行研究出“蜂窩”耐磨板。將廢舊鋼板切割成大小均勻的小塊,每小塊兒鋼板焊接在整張鋼板上使其成為蜂窩狀結(jié)構(gòu),將原來(lái)10厘米的鋼板增加到50厘米厚。當(dāng)煤流下來(lái)時(shí),就填充到蜂窩狀小格內(nèi),待填滿(mǎn)后,溜槽內(nèi)的狀態(tài)由原來(lái)的煤磨溜槽變成了煤磨煤的狀態(tài),改造既增加了耐磨板厚度又減少了煤炭對(duì)耐磨板的磨損程度。
“蜂窩”耐磨板應(yīng)用后,從職業(yè)健康方面講,起到了降噪效果,有效改善了現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境;從維修頻率上講,原來(lái)使用耐磨降噪條最多只能使用3到6個(gè)月,現(xiàn)在至少可以使用3年以上;從經(jīng)濟(jì)效益方面講,原來(lái)261到3301溜槽用耐磨降噪條鋪設(shè)大概要用67根,每根大約3000元,共計(jì)約20萬(wàn)元,現(xiàn)在改造成蜂窩狀降噪耐磨板鋪設(shè)鋼板費(fèi)用約2萬(wàn)元,節(jié)約18萬(wàn)元,三年可節(jié)約近百萬(wàn)元。
該廠檢修工王新武說(shuō):“廠里現(xiàn)在陸續(xù)將溜槽內(nèi)的降噪耐磨條更換成這種蜂窩狀降噪耐磨板,三年內(nèi)對(duì)溜槽不用補(bǔ)焊更換,以后鉗工治理跑冒漏的工作會(huì)大大減少,可以將時(shí)間用在小改小革,創(chuàng)新創(chuàng)效上?!?/p>
評(píng)論