出生于1983年的俞榮厚,自入職重慶大唐國際彭水水電開發(fā)有限公司以來,始終以“勤”字當頭、“責”字在心進行自勉,由于一天到晚忙個不停,得到了“總干事”的戲稱。身為“總干事”的他帶領(lǐng)團隊成功解決了該公司發(fā)電設(shè)備多項技術(shù)難題,為機組長周期安全穩(wěn)定運行筑牢了基礎(chǔ)。
從專利空白到專利“達人”
2011年,俞榮厚從湖南省來到該公司,從機械一班班長一路成長為設(shè)備部副主任。作為企業(yè)科技協(xié)會、勞模創(chuàng)新工作室的技術(shù)骨干,他在技術(shù)創(chuàng)效和科技創(chuàng)新的道路上從未停歇過。
2012年,俞榮厚參與解決了該公司的一個重大技術(shù)難題——廠房191尾水廊道滲漏水異常增大。由于異常滲漏,這一重要廊道常有約300毫米的積水,必須穿高腰雨靴才能穿行。解決問題的技術(shù)難度在于,排水管埋在混凝土中,密封壞掉后無法更換。俞榮厚帶領(lǐng)技術(shù)攻關(guān)團隊研究基建期圖紙,在機組不停機、積水未排盡的情況下,另辟蹊徑采用帶壓封堵技術(shù),成功解決了這一難題,這項成果在2014年獲得國家專利證書。
該公司發(fā)電機組原大軸中心孔補氣閥曾有一個重大缺陷:補氣閥動作后關(guān)閉不嚴,尾水位高出220高程后就會從大軸補氣閥溢出,缺陷進一步加大將會導(dǎo)致水淹廠房的嚴重后果。俞榮厚帶領(lǐng)該公司科協(xié)骨干成員,針對原大軸中心補氣閥使用中的不足,分析原因,查找對策,最終通過成功研發(fā)自由式浮球補氣閥,大幅提升了補氣閥的安全性和可靠性,尾水溢出的現(xiàn)象再也沒有出現(xiàn)過,并順利通過了2014年“7.16”特大洪峰的嚴峻考驗。
俞榮厚還通過對接力器臨時工裝密封應(yīng)用的實踐,總結(jié)經(jīng)驗和方法,獲得了《一種接力器臨時堵漏工裝》發(fā)明專利,該項專利實現(xiàn)了該公司發(fā)明專利“零”的突破。
從“差評”班組到“先進”班組
2016年該公司生產(chǎn)班組管理模式變革后,俞榮厚臨危受命從機械點檢長的崗位調(diào)整到維護部主任助理兼機械班班長。那時的機械班從建廠至今的班組臺賬缺失,管理基礎(chǔ)薄弱,各項得分最低,經(jīng)常得差評。俞榮厚上任后就燒了三把“火”:一是連續(xù)一個月加班,把設(shè)備臺賬、班組培訓紀律、安全教育、技術(shù)培訓臺賬等基礎(chǔ)資料全部補齊;二是狠抓班組標準化建設(shè),嚴格執(zhí)行班前班后會、三講一落實等制度,夯實安全管理基礎(chǔ);三是推行班組長輪值制度,把每一個班組成員推上“領(lǐng)頭雁”位置,切實增強了班組成員的安全意識、責任意識。
在工作中俞榮厚以身作則,工作嚴謹、一絲不茍,經(jīng)常加班加點工作到深夜,是所有班組成員的榜樣。在他的帶領(lǐng)和影響下,機械班的變化有目共睹——班組各項日常工作迎頭趕上,昔日渙散的紀律嚴明了,班組凝聚力增強了,僅僅一年時間,機械班就從人人頭疼的落后差評班,逆襲成了班組標準化建設(shè)中水電企業(yè)機械專業(yè)第一的先進班組。
從技術(shù)骨干到技術(shù)型管理者
俞榮厚進入該公司后從一名優(yōu)秀的技術(shù)骨干快速成長為一名技術(shù)型管理人才,兢兢業(yè)業(yè),努力進取,不斷開拓工作思路和方法的他,始終奮戰(zhàn)在設(shè)備管理一線,積累了豐富的管理經(jīng)驗。在生產(chǎn)實踐中遇到難題,愛思考的他,往往能結(jié)合實戰(zhàn)經(jīng)驗,帶領(lǐng)團隊提出創(chuàng)造性的解決方法,為該公司培養(yǎng)了一批彭電“發(fā)明家”。近年來,在俞榮厚的組織和帶領(lǐng)下,先后解決處理了1號機組推力瓦溫偏高和主軸密封流量低、2號機組控制環(huán)抗磨板偏磨、調(diào)速器壓油泵頻繁損壞等問題。
2017年汛期,俞榮厚得知1號機組2號接力器出現(xiàn)端蓋漏油,影響機組的安全運行,加之上游來水頗豐,連日高溫天氣,網(wǎng)內(nèi)負荷缺口較大,機組不能停機檢修,但如果讓機組持續(xù)帶病運行,最直接的后果就是漏油加劇。為了保障機組安全穩(wěn)定運行,他趕到現(xiàn)場仔細檢查機組狀況,打開機組圖紙一邊仔細研究,一邊琢磨對策。當天下午,俞榮厚便自行設(shè)計并繪制了“接力器臨時工裝”圖紙,經(jīng)集體技術(shù)審查、復(fù)核后,圖紙發(fā)送給重慶一家機械加工廠,臨時工裝制作完成送到后,卻發(fā)現(xiàn)加工廠提供的密封材料質(zhì)地過硬,無法起到密封作用,俞榮厚又果斷采用密封形式相同、質(zhì)地較軟的頂蓋中軸套密封替代工裝自帶密封材料,還帶領(lǐng)技術(shù)人員利用夜間用電低谷期的短暫定檢契機,成功安裝接力器臨時工裝密封,安裝后空轉(zhuǎn)試運只有略微的線狀漏油,帶負荷運行后實現(xiàn)完全無滴漏。這一接力器臨時工裝密封,在整個高溫大負荷期間,相繼成功解決了3臺機組的相同缺陷,為該公司增發(fā)電量超5000萬千瓦時。
從“受制于人”到“精品工程”
該公司成立之初的幾年,機組A級檢修都是通過外包的形式開展,雖也能滿足機組穩(wěn)定運行的需要,但關(guān)鍵技術(shù)的“受制于人”成為了該公司在設(shè)備管理上的一塊“心病”。自2013年起俞榮厚便開始探索自主A修的策劃與組織,到2018年已在該公司內(nèi)培養(yǎng)了一支技術(shù)成熟、安全可靠的自主檢修隊伍,彼時擔任設(shè)備部副主任的俞榮厚主管機組檢修工作,俞榮厚提前數(shù)月帶領(lǐng)團隊開展2號機組A級檢修策劃,精心編制了檢修管理手冊和檢修技術(shù)文件,做好了自主檢修的一切準備工作后,該公司首臺自主解體性A級檢修機組的檢修工作正式拉開帷幕。
這次檢修拆解范圍大,時間緊,任務(wù)重,困難可想而知,檢修開始后,俞榮厚第一個來,最后一個走,幾乎扎根在了檢修現(xiàn)場,在他的帶領(lǐng)下,歷經(jīng)87天的2號機組A修,成功克服了各項實際困難,實現(xiàn)了機組一次啟動成功,一次并網(wǎng)成功,修后的各項機組運行指標均大幅優(yōu)于修前,特別是定子基座振動幅值下降了200%,至此,2號機組A修成了新的檢修質(zhì)量標桿,并順利通過集團公司驗收,獲評“檢修精品工程”。
彎下腰來干工作,沉下心來帶隊伍,緊跟高質(zhì)量發(fā)展步伐的俞榮厚,以創(chuàng)新做燃料,將奉獻做路標,以奮進為動力,面對工作中的難題,始終以精益求精的標準打磨好每個細節(jié),逐漸成長為一名優(yōu)秀的水電設(shè)備管理者。面對新階段、新機遇,俞榮厚發(fā)揮示范引領(lǐng)作用,帶動廣大青年職工在集團公司“二次創(chuàng)業(yè)”新征程中建功立業(yè)。
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