告急!發(fā)貨時間臨近,成品庫存不足!
告急!包裝停工待料!切割日生產(chǎn)量無法滿足包裝。
告急!因為切割廢品損耗,各工段需增補生產(chǎn)量。
2015年,同煤電力環(huán)保原平分公司投產(chǎn)初期的生產(chǎn)協(xié)調(diào)會上,一份份生產(chǎn)進度報告,切割成了焦點。
切割,是催化劑生產(chǎn)線上的最后一道工序,如果說之前的混煉,擠出,燒成等工段是產(chǎn)品制作,那么切割就是產(chǎn)品的美容工藝。
當時,切割工序的成品合格率一直徘徊在80%左右,看著一盤盤掉邊掉角的切割廢料,切割班長急,項目部和分公司領(lǐng)導(dǎo)更急?!敖M織專項技改小組,攻克難題,提高成品率”。 命令下達后,同華發(fā)電公司原平項目部技改小組立即行動起來。
經(jīng)排查,各工段工藝運行參數(shù)均正常,化驗物料抗壓性合格,技改小組最終確定物料出現(xiàn)掉邊掉角問題只能出現(xiàn)在切割工段。
他們提出改變輸送帶進程、調(diào)節(jié)鋸條速度、更換鋸條頻次、加裝端頭阻尼條等等各種措施都無法徹底解決這問題。有著三十多年工作經(jīng)驗的切割班長柳建崇,改變思路,從模塊受力方面查找原因,通過認真觀察物料切割過程,發(fā)現(xiàn)菱形擺放的模塊切割至距底角約20mm時,末端未切部分在重力作用下自行脫落,造成截面邊角破損。癥結(jié)找到了,對策很快確立,技改小組提出改變催化劑模塊擺放角度,分散切割料局部受力,排除邊角破損的實施方案。通過多次試驗,由原設(shè)計的模塊菱形擺放改變?yōu)閮A斜20度平行擺放效果最佳,在不同的傳送速度下測試,掉邊掉角現(xiàn)象基本得到控制,廢品率降低到2%以下。在此基礎(chǔ)上,他們又對輸送帶支撐架進行了加裝固定支撐條改造,使切割合格率提高到98%以上。
改造后,切割出的催化劑模塊截面平整,邊角光潔,即保證了切割質(zhì)量又提高了切割速度,為企業(yè)創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟效益。(鄔秀榮)